1.結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介
永安人造板實(shí)業(yè)有限公司使用的壓機(jī)為西德Kusters連續(xù)式熱壓機(jī),其結(jié)構(gòu)為機(jī)體靜止,兩條循環(huán)鋼帶在壓機(jī)機(jī)體內(nèi)運(yùn)行。壓機(jī)機(jī)體由多組相同的框架組裝,框架由工形梁支撐。上熱壓板固定在頂部框架上,下熱壓板由數(shù)排液壓缸支撐,安裝在底部支撐梁上,整個(gè)鏈條并排起來(lái)和壓機(jī)寬度相等,環(huán)繞上下熱壓板運(yùn)行。鋼帶在并排的滾鏈上滾動(dòng),鋼帶與鏈條的速度比為2:1。鋼帶的驅(qū)動(dòng)依靠鋼帶與輪毅之間張緊所傳遞的摩擦力。鋼帶型號(hào)為S1650,寬度2630mm,長(zhǎng)度為25000mm。
鋼帶在運(yùn)行中會(huì)出現(xiàn)跑偏,其鋼帶跑偏依靠自動(dòng)控制進(jìn)行調(diào)整。鋼帶跑偏控制裝置有三種,其一是在主驅(qū)動(dòng)鋼支架上的輪毅張緊油缸,當(dāng)鋼帶跑偏以后,跑偏控制信號(hào)送至PLC,由PLC控制液壓控制系統(tǒng),對(duì)不同液壓缸施加不同的油壓壓力,調(diào)整輪毅左右兩邊行程,達(dá)到糾偏目的。其二在鋼帶中部,由電動(dòng)驅(qū)動(dòng)滾筒左右上下擺動(dòng),阻止跑偏。其三是如上述兩種方法效果不明顯情況下,可在另一端鋼支架上,調(diào)整輪毅位置以達(dá)到糾偏鋼帶。
如果鋼帶糾偏不及時(shí)(最大跑偏極限為25mm),這時(shí)壓機(jī)會(huì)自動(dòng)停止運(yùn)行,需要到鋼支架上啟動(dòng)鋼帶復(fù)位按紐,依靠人工糾正。這將影響正常運(yùn)行,并且易使鋼帶邊緣受損。現(xiàn)將我們對(duì)鋼帶跑偏原因的分析和處理方法歸納如下:
2 跑偏原因分析
在工作中,我們針對(duì)鋼帶跑偏出現(xiàn)的各種情況進(jìn)行分析,認(rèn)為引起鋼帶跑偏的因素如下:
①板坯鋪裝左右密度不同,使得壓機(jī)內(nèi)左右兩邊壓力不同,造成鋼帶左右兩邊受力不均,引起鋼帶跑偏。這種跑偏值不大,用自動(dòng)調(diào)整辦法就可以進(jìn)行調(diào)整。
②加熱板水平失準(zhǔn)。當(dāng)下加熱板左右兩邊存在高低差時(shí),使板坯兩側(cè)厚薄不一,鋼帶的左右兩邊也存在高低,這很容易造成鋼帶跑偏,差值越大,跑偏就越嚴(yán)重。
③跑偏測(cè)量裝置失靈。跑偏控制裝置依靠跑偏測(cè)量裝置輸出信號(hào)來(lái)工作,測(cè)量裝置由齒輪齒條及電位器組成,鋼帶的位置通過齒輪齒條轉(zhuǎn)變?yōu)榻俏灰七M(jìn)人變阻傳感器,送出電信號(hào)至PLC。當(dāng)測(cè)量裝置安裝螺栓松動(dòng)以及齒輪齒條“卡死”以后,測(cè)量裝置無(wú)法正常工作,輸出失真信號(hào),造成PLC控制失真,引起鋼帶跑偏。
④自動(dòng)糾偏調(diào)整滾輪裝置失效。鋼帶一出現(xiàn)跑偏,自動(dòng)糾偏調(diào)整滾輪即開始工作,工作較頻繁。在上下限位開關(guān)松動(dòng)、失效或滑動(dòng)導(dǎo)軌“干澀”缺少潤(rùn)滑的情況下,此裝置易造成失效,且故障次數(shù)較多。
⑤纖維粉塵吸附在輪轂上。生產(chǎn)中的木纖維有少部分從鋼帶邊緣進(jìn)人主驅(qū)動(dòng)輪轂,隨纖維數(shù)量的增加,在鋼帶兩邊的輪轂上形成一圈纖維。此時(shí)鋼帶與輪轂的接觸面減少。纖維厚度的增加,使兩邊輪轂相對(duì)增大,鋼帶與輪毅接觸時(shí),中部“浮空”,此時(shí)鋼帶十分容易跑偏,且跑偏較嚴(yán)重。
⑥鋼帶鏈條潤(rùn)滑不。鋼帶鏈條之間的運(yùn)行,潤(rùn)滑油十分重要。如果輪轂?zāi)Σ翂K上沒有足夠的潤(rùn)滑油存在,鋼帶表面的潤(rùn)滑油就易被輪轂上的摩擦塊吸收,使鋼帶與輪轂之間產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)行并產(chǎn)生異響,造成鋼帶跑偏。
3對(duì)策措施
針對(duì)鋼帶跑偏的因素,應(yīng)采取如下對(duì)策措施,以解決鋼帶跑偏問題。
①檢查板的左中右密度,發(fā)現(xiàn)誤差值大時(shí),應(yīng)對(duì)鋪裝機(jī)進(jìn)行必要的調(diào)整,使得密度誤差控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
②定期對(duì)壓板的尺寸厚度值進(jìn)行校驗(yàn),保證加熱板的水平在允許范圍內(nèi)。
③加強(qiáng)設(shè)備巡檢,對(duì)跑偏控制裝置進(jìn)行定期檢查。
④增加風(fēng)送纖維管路,減少板坯邊緣纖維進(jìn)人壓機(jī)。發(fā)現(xiàn)輪轂上有纖維吸附,應(yīng)及時(shí)清除。
⑤選擇良好的鏈條潤(rùn)滑油供應(yīng)時(shí)間,并定期檢查輪毅摩擦塊上的吸油量。
我公司采用了以上方法,使原來(lái)鋼帶跑偏造成停機(jī)的現(xiàn)象徹底消除,并且從原來(lái)跑偏12mm減少至目前的4mm以內(nèi),說明采用的對(duì)策是可行的。(來(lái)源:福建永安人造板實(shí)業(yè)有限公司 作者:張建巖 劉慶鍇)
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